一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NHR-5400系列60段人工智能溫控器適用于需要進(jìn)行高精度多段曲線(xiàn)程序升/降溫控制的系統,可根據生產(chǎn)過(guò)程的要求,按照一定的曲線(xiàn)進(jìn)行控制,最多可分60段曲線(xiàn)進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制,使控制更為精確可靠,方便靈活的曲線(xiàn)控制功能,可實(shí)時(shí)監控曲線(xiàn)程序段的運行時(shí)間和狀態(tài),多種事件輸入功能。具有多種曲線(xiàn)控制輸出功能,可實(shí)現曲線(xiàn)控制暫停、曲線(xiàn)控制清零、曲線(xiàn)控制步進(jìn)等功能,并可實(shí)現手/自動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換。
二、工作原理及解決方案
摘要:鐵路軌枕看似簡(jiǎn)單,其實(shí)鐵道部對其溫控有著(zhù)嚴格的要求,溫控人員要嚴格執行養護程序,按時(shí)觀(guān)測養護溫度,準確記錄,控制各階段時(shí)間和溫度。 本文利用NHR-5400系列60段人工智能溫控器取代原有DDZ型儀表,溫度變送器,手操器,實(shí)現了軌枕的自動(dòng)溫控,控制方法簡(jiǎn)單,用件少,維護方便,是能較好完成各段設定自動(dòng)調節的理想自動(dòng)調節器。
系統基本原理
溫控自動(dòng)調節是常用的控制系統,廣泛應用于工業(yè)各個(gè)企業(yè)中。過(guò)去在溫控中大多是釆用DDZ型儀表配手操器,伺服放大器等,接線(xiàn)繁雜故障率比較高,控制精度低。鐵道部科學(xué)研究院研制的《III 型預應力混凝土枕》的工藝要求采用自動(dòng)控溫蒸汽養護。分為四個(gè)階段:
1、靜停段,常溫靜停120分鐘;
2、升溫段,升溫速度每小時(shí)不大于20℃ ;
3、恒溫段,低于60℃恒溫480分鐘 ;
4、降溫段,降溫速度每小時(shí)不大于20℃。
要求一年以上完整溫控記錄。以往的DDZ型系列已不能滿(mǎn)足現有的技術(shù)。圖一是理想控制曲線(xiàn)。
圖一:理想控制曲線(xiàn)
NHR-5400系列60段人工智能溫控器的特點(diǎn)及使用
1、特點(diǎn):NHR-5400系列60段人工智能溫控器采用了先進(jìn)的模塊化設計,模塊種類(lèi)多,幾乎能夠達到萬(wàn)能輸入和輸出要求,可選用各種標準熱電偶、熱電阻為輸入信號。而且NHR-5400具備60段時(shí)間程序控制,符合生產(chǎn)過(guò)程的需要(靜停段—升溫段—恒溫段—降溫段),可以按照一定的預定曲線(xiàn)進(jìn)行控制,最多可達六十段曲線(xiàn)進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數設定控制。我們同時(shí)還選用了RS485通信接口模塊,通過(guò)通訊模塊將控制系統連接到計算機上,配以虹潤坤瑞監控軟件對NHR5400自動(dòng)進(jìn)行記錄監控存檔。整體系統構成并不復雜,主要是NHR智能調節器、電磁閥、繼電器、計算機和坤瑞軟件組成。顯然這是一個(gè)典型的溫控系統,適應一般的溫控,只要根椐測量溫度的不同選用不同熱電偶即可。
2、使用:我們使用的控制對象是軌枕的養護池溫度,控制方式是采用PID調節來(lái)調節電動(dòng)調節器的閥位。初期安裝使用時(shí),重點(diǎn)設置好PID參數,可多次調整,達到要求(溫差±1.5℃)。使用時(shí)間長(cháng)了閥位有漏氣現象,關(guān)閉儀表電源,手動(dòng)調整上、下限位后,打開(kāi)儀表電源做閥位自整定,就可以避免出現跑溫超調現象。
三、結束語(yǔ)
使用一年多以來(lái)效果一直很好,控制的溫度誤差在要求之內,而且整個(gè)控制系統穩定。而出現故障多是在調節閥上。整個(gè)控制系統可以說(shuō)又省力又節能,深受現場(chǎng)操作工人的好評。每年一次的計量檢定也就是一次清潔保養,可以說(shuō)是一種免維護儀表。
在軌枕養護池的控制系統中,國產(chǎn)儀表應該說(shuō),已經(jīng)能夠滿(mǎn)足整個(gè)系統的控制要求,從性?xún)r(jià)比來(lái)說(shuō),國產(chǎn)表要遠遠超過(guò)進(jìn)口表。虹潤公司的NHR-5400從使用的一年多的效果來(lái)看,是目前我們所用到的比較好的國產(chǎn)儀表,控制精度和穩定性都比較好。